
Когда слышишь 'задвижка ду завод', первое, что приходит в голову — это шарнирно-рычажные конструкции с литыми корпусами, которые десятилетиями кочуют по техдокументации. Но на практике всё сложнее: например, у ООО Кеке Групп в Вэньчжоу я видел, как при литье корпусов для задвижка ду толщина стенки подбирается не по ГОСТам, а исходя из вибрационных нагрузок конкретного трубопровода. Это та деталь, которую в каталогах не опишешь.
В 2018 году на объекте в Татарстане столкнулся с тем, что стандартная задвижка ду с заводским допуском 40 бар начала 'потеть' на стыке фланцев уже при 32 бар. Разбирались неделю — оказалось, проблема в термообработке шпинделей. На zgkkv.ru тогда как раз выложили техотчёт по кристаллической структуре стали 20Х13, который мы использовали для аргументации замены партии.
Ковка против литья — вечный спор. На площадке ООО Кеке Групп в Цинтяне показывали статистику: кованые корпуса для задвижка ду завод выдерживают на 15% больше циклов 'открыто-закрыто' при перепадах температур. Но и здесь есть подвох — если в системе есть гидроудары, литой клин иногда предпочтительнее из-за пластической деформации.
Запомнился случай с азотной станцией под Омском, где заказчик требовал задвижка ду с тефлоновым уплотнением. При -50°C сальниковое уплотнение дубовело, а вот наплавление стеллита на седло — сработало. Позже узнал, что на zgkkv.ru есть отдельный раздел по хладостойким модификациям, но тогда мы действовали методом проб.
Доставка задвижка ду завод — отдельная история. В 2022 году партия для нефтепровода в ХМАО застряла в порту на 3 месяца из-за неправильного крепления на паллетах. Деформировались направляющие втулки — пришлось на месте протачивать. Теперь всегда проверяю, чтобы в инвойсе ООО Кеке Групп стояла маркировка 'не кантовать' с двух сторон.
При монтаже на вертикальных участках многие забывают про компенсаторы крутящего момента. Как-то раз на ТЭЦ под Красноярском задвижка ду с электроприводом выдавала ошибку по перегрузке — оказалось, тепловое расширение труб создавало момент в 1.7 раза выше расчётного. Пришлось ставить дополнительную опору, хотя по схеме она не требовалась.
Сейчас при заказе через zgkkv.ru всегда запрашиваю 3D-модели для проверки пространственных конфликтов. Последний раз это помогло избежать столкновения с задвижкой большего диаметра при прокладке кабельных трасс.
Сравнивал как-то корпуса задвижка ду от трёх производителей — у всех заявлена сталь 25Л. Но металлографический анализ показал разницу в размере зерна аустенита. У образца с производства ООО Кеке Групп структура была мельче, что объяснило лучшую стойкость к кавитации на насосных станциях.
Для агрессивных сред иногда приходится идти на компромиссы. На химическом комбинате под Дзержинском ставили задвижка ду с покрытием из хастеллоя — против коррозии сработало, но при первом же гидроиспытании дали течь по фланцам. Выяснилось, что коэффициент температурного расширения не совпадал с основным металлом.
Сейчас при работе с кислотами чаще выбираем вариант с седлами из керамики — у ООО Кеке Групп есть отработанная технология напрессовки, где тепловой зазор рассчитан с учётом разных ТКР материалов.
В 2020 году на компрессорной станции пришлось менять сальниковую набивку на задвижка ду под давлением — стандартный ремонтный комплект не подошел из-за нестандартной глубины камеры. Теперь всегда требую от zgkkv.ru не только паспорта, но и чертежи с допусками по каждому уплотнению.
Замена клиньев — отдельная головная боль. Как-то раз при демонтаже 400-мм задвижка ду завод обнаружили, что шпильки крепления прикипели так, что пришлось высверливать. Оказалось, монтажники использовали состав против заедания на медной основе — несовместимый с нержавеющей сталью.
Сейчас при крупных поставках прошу ООО Кеке Групп добавлять в комплект специнструмент для юстировки — обычные динамометрические ключи не всегда подходят из-за разного плеча момента.
С 2015 года заметил, что многие производители перешли на укороченные конструкции задвижка ду — якобы для экономии пространства. Но на газопроводах высокого давления это привело к увеличению крутящих моментов. Пришлось совместно с техотделом ООО Кеке Групп разрабатывать модификацию с увеличенным передаточным числом редуктора.
Тенденция к облегчённым материалам тоже не всегда оправдана. На одном из НПЗ в Башкирии алюминиево-бронзовый сплав корпуса задвижка ду не выдержал вибрации от турбокомпрессора — появились усталостные трещины. Вернулись к чугунным корпусам с ребрами жёсткости.
Сейчас при подборе всегда запрашиваю данные по вибронагруженности — на zgkkv.ru стали выкладывать частотные диаграммы для разных типоразмеров, что сильно упрощает предварительный расчёт.