
Когда слышишь про ?высококачественную двухдисковую задвижку с выдвижным шпинделем?, первое, что приходит в голову — это якобы универсальность конструкции. Но на практике, если взять ту же модель от ООО Кеке Групп, уже на этапе монтажа встаёт вопрос: а выдержит ли она частые циклы открытия-закрытия при давлении выше 16 атмосфер? Мы в 2018 году чуть не попались на этом, когда поставили партию таких задвижек на трубопровод с перегретым паром — через три месяца начал подклинивать шпиндель.
Двухдисковые задвижки — это не просто две тарелки, прижатые к седлам. Например, в моделях от ООО Кеке Групп обратите внимание на угол раскрытия дисков — у них он рассчитан так, чтобы при закрытии не создавать избыточного трения по краям седла. Но вот что важно: если шпиндель выдвижной, то в открытом положении он выходит за пределы сальникового узла. В цехах с высокой влажностью это приводит к коррозии резьбовой части, даже если покрытие цинковое.
Как-то раз на объекте в Красноярске мы столкнулись с тем, что задвижка не закрывалась до конца. Вскрыли — оказалось, на шпинделе наросла ржавчина в месте перехода от защитного кожуха к рабочей зоне. Пришлось ставить дополнительные гофрированные чехлы, хотя в документации такого требования не было. Кстати, у zgkkv.ru в техописаниях сейчас появились рекомендации по защите шпинделя для северных регионов — видимо, не мы одни с этим столкнулись.
Ещё момент: когда говоришь про ?высокое качество?, многие ждут идеальной работы при -40°C. Но двухдисковые задвижки с выдвижным шпинделем, даже от проверенного производителя, требуют подогрева сальниковой набивки в таких условиях. Мы на ТЭЦ-3 в Новосибирске научились монтировать паровые рубашки прямо на корпус — иначе при первом же запуске сальник промерзал.
За 20 лет работы с арматурой видел, как неправильная установка губит даже лучшие образцы. Запомните: двухдисковую задвижку нельзя монтировать маховиком вниз — конденсат будет скапливаться в камере шпинделя. Особенно критично для систем с паровыми продувками. ООО Кеке Групп в своих паспортах всегда это подчёркивает, но монтажники часто игнорируют.
Был случай на нефтеперерабатывающем заводе под Омском: задвижку поставили вверх ногами для ?экономии места?. Через две недели шпиндель заклинило так, что пришлось вырезать участок трубы. А всё потому, что в нижней части скопилась окалина и продукты коррозии.
Ещё одна частая ошибка — неконтролируемая затяжка сальникового уплотнения. В высококачественных задвижках от Кеке Групп используется графитовая набивка, которую нужно подтягивать не сразу после монтажа, а после 5-10 циклов работы. Если перетянуть — шпиндель будет идти туго, если недотянуть — начнётся протечка. Мы обычно даём персоналу простую инструкцию: затягиваем до лёгкого сопротивления при вращении маховика, затем делаем пробные циклы и проверяем герметичность.
В каталоге zgkkv.ru представлено с десяток модификаций двухдисковых задвижек, но ключевое различие — материал уплотнительных поверхностей. Для воды подойдёт и обычная нержавейка, но для химических сред лучше брать с наплавкой стеллита. Правда, есть нюанс: стеллит плохо переносит резкие перепады температур — появляются микротрещины.
Мы на очистных сооружениях в Волгограде как-то поставили задвижки со стеллитовым покрытием на линию с горячими щелочными стоками. Через полгода начались протечки. Оказалось, температура колебалась от 80°C до 20°C по нескольку раз в сутки. Пришлось переходить на модели с уплотнениями из никель-хромового сплава — дороже, но стабильнее.
Ещё стоит обращать внимание на тип присоединения. Фланцевые модели удобнее в обслуживании, но при высоких вибрациях (например, рядом с насосами) требуют дополнительных опор. Сварные соединения надёжнее, но демонтаж такой арматуры — это уже капитальный ремонт участка.
Любую задвижку перед установкой нужно проверять не только на герметичность, но и на ?чувствительность? управления. Бывает, что по паспорту усилие на маховике не превышает 250 Н·м, а на практике для закрытия требуется вдвое больше. Особенно это касается задвижек DN300 и выше.
В 2021 году мы тестировали партию от ООО Кеке Групп для магистрального трубопровода. Из десяти штук у двух было повышенное трение в крайних положениях. Вскрытие показало, что при сборке попала стружка между диском и корпусом. Теперь всегда требуем от поставщика протоколы промывки перед отгрузкой.
Ещё один важный тест — работа при неполном открытии. Двухдисковые задвижки не предназначены для регулирования потока, но иногда операторы их недокрывают. Проверяйте, как ведёт себя шпиндель при 30-50% подъёма — не должно быть вибрации и дребезжания.
Замена сальниковой набивки — это базовая операция, но многие забывают, что перед этим нужно полностью выкрутить шпиндель и проверить его на искривление. Мы используем простой метод: прокатываем по поверочной плите — если есть зазор больше 0,5 мм, шпиндель лучше заменить.
С уплотнительными поверхностями сложнее. Если появились рисски, можно попробовать притереть диски с пастой ГОИ. Но если повреждения глубокие — только заводской ремонт. У ООО Кеке Групп есть сервисный центр в Подмосковье, где делают наплавку и механическую обработку.
Важный момент: после любого ремонта нужно проводить гидравлические испытания. Причём не только на герметичность, но и на прочность корпуса. Мы обычно даём давление в 1,5 раза выше рабочего и выдерживаем не менее 15 минут. Только после этого подписываем акт ввода в эксплуатацию.
Задвижка двухдисковая с выдвижным шпинделем — это не та арматура, которую можно ?поставить и забыть?. Требуется регулярный контроль состояния шпинделя, сальникового узла и уплотнительных поверхностей. Раз в полгода обязательно проводить ревизию с полной разборкой.
Сейчас мы в основном работаем с продукцией ООО Кеке Групп — у них стабильное качество литья и хорошая геометрия деталей. Но даже с такими поставщиками нельзя терять бдительность. Всегда запрашивайте сертификаты на материалы и протоколы испытаний — это убережёт от неприятных сюрпризов.
И последнее: никогда не экономьте на обучении персонала. Лучшая задвижка выйдет из строя, если её неправильно эксплуатировать. Мы разработали простые инструкции на основе своего опыта — и количество аварийных ситуаций сократилось на 70%. Это того стоит.